1.催化剂的有效温度范围是最重要的指标。反应温度不仅决定反应物的反应速度,还决定催化剂的反应活性。比如V2O5WO3/TiO2 催化剂,反应温度大多设置在280420℃之间。温度过低,反应速度慢,甚至产生不利于NOx降解的副反应;温度过高,催化剂活性微晶会在高温下烧结。2.几何特征参数2.1节距/间距这是催化剂的重要指标。
5、燃煤电厂 脱硝 催化剂scr什么成分研究较好燃煤电厂使用的SCR 脱硝 催化剂的组成主要取决于三个值:载体:TiO2,活性物质:V2O5,抗烧结物质:WO3;;当然,废物催化剂研究要看是否有一些重金属中毒。脱硝 催化剂原料包括:梅森钛白粉mstca 03脱硝催化剂比表面积大,催化活性高,化学性质稳定,抗硫性好,使用寿命长。本品为SCR 脱硝 催化剂的载体材料,主要用于治理氮氧化物,专门为垃圾焚烧发电厂、化工、炼油、焦化、玻璃厂、汽车船舶尾气处理脱硝 催化剂制造。
6、含钡SCR 脱硝 催化剂运行后的再生研究?再生失活的SCR 催化剂有利于提高电厂的经济效益和环境保护。以国内某电厂运行后活性下降的含钡SCR 脱硝 催化剂为研究对象,采用三种方法(氢氧化钠和柠檬酸联合清洗、稀硫酸清洗和硫酸铵溶液清洗)对SCR 催化剂进行再生,测试再生前后样品的活性,并采用多种表征方法。
结果表明,硫酸钡、钾、钠等杂质在催化剂运行后表面的沉积是催化剂活性下降的主要原因。三种再生方法都能不同程度地去除催化剂表面的钠、钾等杂质元素,再生后的催化剂在不同氨氮摩尔比下效率明显提高,硫酸铵溶液清洗法对催化剂的再生最为理想。SCR脱硝Systematic催化剂燃煤电厂在运行一定时间后,会出现烟气中NOx因活性降低而达不到排放标准的问题。
7、 脱硝 催化剂的发展简史脱硝催化剂其在中国发展简史:中国第一个催化剂生产车间是永利成厂催化剂部,1959年更名为南京化学工业公司催化剂工厂。1950年开始生产AI型合成氨催化剂、C2型一氧化碳高温变换催化剂、二氧化硫氧化用V型钒催化剂,随后逐步完成合成氨工业所需的各种催化剂的生产。20世纪80年代,中国开始生产负载型镍催化剂用于天然气和轻油的蒸汽转化。到1984年,已有40多个单位生产催化剂用于硫酸、硝酸和合成氨工业。
石油六厂从1960年开始生产钴系列催化剂用于费托合成,硅藻土磷酸盐催化剂用于叠加。20世纪60年代初,中国开发了丰富的石油资源,开始发展石油炼制的工业生产催化剂。当时,石油催化裂化催化剂在兰州炼油厂率先生产,小邱硅铝催化剂装置于1964年建成投产。20世纪70年代,中国开始生产稀土X型分子筛和稀土Y型分子筛。
8、 脱硝 催化剂的选型1),在高钙条件下,CaO会加速催化剂的失活速率,因此需要较大的设计余量。当煤或飞灰中CaO含量小于5%时,对催化剂的设计影响不大,而催化剂的设计用量主要取决于SCR系统入口NOX浓度、烟气流量、所需脱硝效率等参数。当CaO的含量超过5%时,其对催化剂的设计的影响变得明显。在相同的工作条件下,催化剂的用量受CaO含量的影响较大。
2)在有飞灰的情况下,应选择孔径大、截距大、烟气通过性好的催化剂型号,以降低积灰堵塞的风险。当烟气中飞灰浓度为50~60g/Nm3,甚至更高时,扁平式催化剂不易被粉尘堵塞,由于其烟气通道蜂窝状横截面大,在高飞灰情况下烟气和飞灰通过性好,运行安全性高,当粉煤灰浓度小于50g/Nm3时,由于板材催化剂的几何比表面积小于蜂窝,在相同工程条件下,板材催化剂的用量比蜂窝多20~40%左右。
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